
辊磨减速机自重106t t,如果退回减速机厂家维修或按正常程序订购备件,按程序进行整机运输和齿轮准备,工期至少需要三个月。 为了尽量减少损失,某公司一方面联系设备厂家,另一方面想办法尽快修复齿轮轴和齿套,恢复生产。 某公司使用的这款减速机是以当时的加工能力在2008年开发的较大的减速机,国内只生产2台。因此,很难修复伞齿的损坏。 为了保护伞齿,在设计时故意降低了鼓齿即三件套的强度,这是减速器的薄弱环节,容易损坏。 2010年,厂家将MLX420-01辊磨减速机升级为MLXSD420辊磨减速机。MLX420-01辊磨减速机停产后,没有备件和毛坯库存,修理工期压力较大。 立足于公司,确保维修后的稳定生产,缩短维修周期,减少损失。在不知道滚筒齿轮和齿套具体材料规格的前提下,找到了毛坯材料为42CrMoA的锻件。 如果毛坯进行粗加工,直到每个加工面上留有5mm的余量,进行调质处理,并在磨削前对齿面进行高频淬火,如果能达到要求,就可以立即组织锻件,开始机械制造,这样不仅可以节省原设备制造商按正常生产程序所需的大部分时间, 而且节省了旧件取样和送检确定材料的时间,同时避免了材料检测结果偏差对强度的影响。 在查询了生料磨和减速机的资料后,进一步分析了减速机鼓形齿轮三件套的工作原理,并对42CrMoA材质的锻件进行了强度设计校核。